双端加工数控车床

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数控车床尾座故障的解决方法

2020-08-24

双端加工数控车床尾座毛病方案今天小编就带我们剖析其原因所在,一般尾座装置在斜床身的导轨上。移动时,液压体系建立压力并压缩处于尾座内部的碟簧,松开尾座与导轨的夹紧设备,通过伺服电机驱动在导轨上移动。在任意位置上停止驱动,液压体系停止工作,压力卸荷,碟簧瞬间恢复弹力,使尾座夹紧定位在导轨上。加工中发现,尾座在顶紧工件时产生后移,使工件处于只有卡盘独自夹紧的情况,长轴类零件无法加工。下面小编由内到外对CK6180数控车床进行剖析调整,设备处在高温、粉尘大、空气中水蒸气含量多的环境,其中又以粉尘和高温危害大。对于粉尘,尽管 P3 主动压滤机过滤的滤饼水分在 22%~26%之间,但现场环境温度高加之物料粒度仅为 2~4μm,滤饼表层物料很容易枯燥,因而空气中含纤细粉尘较多。

双端加工数控车床

液压体系额定压力 5MPa,认为是压力太高,尾座顶出后克服了夹紧导轨的力,但调节压力后,毛病依旧。尾座同导轨的夹紧松开间隙,可通过偏心锁紧调整,但调整偏心锁紧后,毛病依然。分化尾座后,发现内部碟簧碎裂且个别碟簧恢复变形缓慢。更换碟簧后,先调低体系压力,再逐渐压力至 5MPa,尾座顶紧后不再后移。解决办法是,大程度上改进设备的现场环境,即削减外界纤细颗粒进入液压体系的机率,下降现场环境温度。CK6180数控车床在两台压滤机的现场,建立一个通明的钢化玻璃密封室。将两台压滤机的液压站和仪表盘置于密封室内。

在密封室内,装置一台大P的空调,用于液压站和仪表控制盘降温。因为钢化玻璃密封室是通明的,不影响工人操作时对设备的观察。压滤机液压体系线路长且设备连续工作数年后,进入设备液压体系的粉尘和液压阀件的磨损颗粒均布在液压体系内,仅靠整理压滤机液压站油箱,无法清除液压体系内的污染物。

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